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今年以来,万年矿以提质增量、蓄势增盈、管理提升”为主线,聚焦采掘衔接、安全管理、节支降耗等重点工作,大力开展全员创新创效活动,为推动矿井高质量发展提供效率效益支撑。
自从在井上下锚索等专用厢式材料车盘两头安装防碰撞缓冲装置后,有效防止了车盘掉道现象,降低了我们劳动强度,提高了工作效率。”该区运输区职工路万春说到。针对井上下锚索等专用厢式材料车盘两头没有碰头,且过弯道时前后两车盘别车容易发生掉道事故,硬性碰撞对装载物料设备造成松动,在运输过程中存在隐患情况。该矿运输区立即组织创新工作室技术人员进行攻关,利用3公分的厚钢板、直径20毫米的螺栓,配合弹簧装置加装在车盘两头,减少了硬性碰撞,对车体和装载的物料设备起到了保护作用,每月节约维修费用1500余元。
该矿在巷道掘进过程中,使用原来的锚杆机打孔受到巷道的角度限制,接近巷道拱基线处由于没有合适的支撑点,锚杆机使用不方便,且打孔角度不符合标准化要求。为了解决锚杆机打孔角度受限制问题,该矿充分发挥职工双创”积极性,利用钢管、钢板、长螺栓,制作了一个锚杆机多角度支架,在作业过程中,可将锚杆机放置在多角度支架上进行推动打孔,使用原钢管木板搭架打设锚杆时,每次人工费需要1500元,而且不同地点移动搭架不方便,采用锚杆机多角度支架后,每个班可节约2个人工费用,预计每月节约2.6万元。
该矿针对工作面作业过程中,因地质构造出现顶板淋水现象,导致工作面机尾於煤多,每班需要5名职工负责清挖泵窝,清挖不及时可能会烧坏水泵,对工作面正常出煤带来了一定考验。针对该问题,二采区通过使用380V电机一台,一根1.5米长三寸铁管并在下端开两个抽水口,顶部偏口做一个出水口接排水管,三寸铁管中间穿入螺旋钻杆一根,将螺旋杆与电机焊接一体固定在简易支架上,形成自制清淤机”。通过使用‘自制清淤机’装置,达到了快速清淤效果,每班可节约5个工时,降低了职工清挖泵窝的劳动强度,提高了工作面割煤效率,效果显著。”二采区索炜东介绍到。
(胡艳琪)